“近期氣溫連續偏低,低溫給安全生產帶來一定難度。目前,液化氣脫硫系統胺液再生塔頂回流泵入口管線堵塞,接班后我們將聯系檢修人員對入口管線注水水洗,請崗位人員配合一下。”
2月12日早晨交接班會上,安慶石化煉油一部裂解裝置技術人員對生產進行全面“把脈”后,針對夜間生產出現的異常立即制定緊急對策,以確保產品液化氣合格和生產安全平穩。
在正常生產過程中,由于裂解穩定單元生成的液化氣含有硫化氫、二氧化碳等酸性氣體,需要通過胺液來脫除。而吸收了酸性氣體的胺液,在再生塔內隨著塔內溫度升高分解釋放出酸性氣,胺液得以再生可以循環使用。由于胺液中含有水分,在低溫下產生結晶堵塞管線,致使再生塔回流短時中斷。
再生塔回流中斷,胺液無法正常循環,胺液中硫化氫濃度增加,吸收效果下降,長時間就會導致液化氣總硫含量超標。同時,再生塔回流中斷,回流罐液面持續上漲,極易引起酸性氣帶液,危及后續裝置生產。
難題擺在了大家面前。很快,工藝組、設備組和安全組“眾諸葛”組成了“智囊團”,經過“會診”,大家決定聯系檢修單位,通過水泵向堵塞管線注水水洗疏通。與此同時,他們對操作進行了緊急調整,降低再生塔底溫度,減少塔內氣相負荷蒸發量,以阻止回流罐液面上漲過快。
當檢修人員將軟管與泵入口排凝線連接起來,啟動注水泵后,慢慢地入口管線上的壓力表顯示壓力由0上升到0.75兆帕。時間一分一秒地過去,大家的眼神都聚焦在壓力表上。突然,壓力表顯示的壓力由0.75兆帕下降到0.5兆帕,漸漸地指針又回到了0。管線疏通了,大家不禁歡欣愉悅起來,立即啟動回流泵,打開出入口閥門。
“回流罐液面開始下降了。”現場擴音器里傳來了室內盯表人員的即時報道。聽著喜訊,“智囊團”工藝、設備和安全人員這才放心地離開了現場。
(陳莉)