4月1日,晚上19:05,安慶石化煉油一部裂解裝置分餾塔底1號、2號油漿泵先后突然自停,造成分餾塔底油漿上返塔、下返塔流量中斷。班組人員第一時間發現險情后,迅速啟運油漿泵,避免了一起沖塔惡性事件。
“兩臺油漿泵為什么會自停?”雖然排除了險情,生產恢復了平穩,但這個關系到安全生產的問題仍像個“謎團”一樣,困擾在大家心中。
第二天早上一接班,該部工藝組副組長程周全、技術人員周巍巍、關廣磊圍在操作臺前,開起了現場“諸葛會”,絞盡腦汁想解開這個“謎團”。
他們調出歷史操作曲線,仔細分析油漿泵自停前,油漿返塔量的曲線走勢,試圖找些蛛絲馬跡,揪出“罪魁禍首” 。“柴油罐不帶水,油漿泵自停前,油漿返塔量沒有出現大幅度波動,機泵不抽空。”油漿泵端面密封腔注入柴油做封油,如果柴油罐帶水機泵抽空,會引發機泵停運。程周全首先排除了封油帶水問題。
“現場機泵檢查,沒有出現軸承損壞、超溫燒瓦等故障。”周巍巍咨詢了設備技術人員,也打著包票。大家不達目的不罷休,將可能引發油漿泵自停的原因一一排查。
“目前。裝置加工的原料油性質偏重,工況發生了變化,會不會是分餾塔底油漿固體含量增加,造成油漿密度上升,油漿泵負荷變大?”程周全和周巍巍想到這茬,又在化驗分析單里查化驗數據。
關廣磊也電話聯系電氣人員,請求協助調查。功夫不負有心人,不一會兒,電氣人員的檢查結果出來了,油漿泵電機由于負荷偏高,自動跳閘。這恰好和他們的判斷吻合。
“操作中,原料油補分餾塔底調節閥開度不能小于5%,以便稀釋塔底油漿,降低油漿密度。”他們成功解開“謎團”后,向職工們布置著操作方案,將油漿泵自停“后遺癥”消除。
(舒經群)