巡檢精確到每分鐘
這個廠踐行“爭先”文化理念,在整治“低老壞”活動伊始,該廠領導提出“在管理上必須做到創新,抓細每件工作……”該廠組成2個小組,帶領兩級生產管理人員對9個車間、員工接班前的巡檢進行了調查摸底,發現有的員工換衣服時間超過10分鐘、有的員工班車到的比較晚不巡檢直接參加直接交接班。針對這種情況,該廠在原交接班制度的基礎上,對交接班制度進行修訂和完善,新制度規定員工進更衣室換工服的時間不能超過5分鐘,巡檢時間不能少于15分鐘。這種一絲不茍的精神、精細管理的工作制度,為持續平穩生產上了一把“安全鎖”。
操作室有了指令本
在交接班調研中,廠領導發現有的車間每名管理人員事無巨細,一個班組要做的臨時性工作,利用交接班會時間全部安排完畢……。為使班組人員能夠有計劃、有條理、高效率的完成車間管理人員布置的工作,同時也加強管理人員有效管理和了解員工工作狀況,該廠在各車間操作室放了一個指令本。在交接班時除了大的生產調整,車間管理人員在會上安排,其它細節工作全部落實到指令本上,并設計了完成這項工作的時間、人員姓名、管理人員檢查確認簽字等內容。指令本的出現,有效根除了工作安排不落實、工作效果無人查問的“壞習慣”。
“低老壞”上網曝光
該廠每周對各車間的“低老壞”問題進行檢查,對查出的問題上網曝光,限時整改。各車間對存在的問題在抓緊進行整改的同時,把其它車間存在的問題進行分析,查找一下在本車間是否也存在這類的“隱性”問題,并及時查擺整改。丁辛醇、丙烯腈、丙酮氰醇、硫銨等車間,針對裝置點多面廣,設備管理難度大的實際,在班組開展了查找“低老壞”問題競賽活動,各班組查找的問題細致又全面,問題整改的最徹底。班組間形成了“比、學、創、干”的良好氛圍,為裝置安全平穩高效運行奠定了堅實的基礎。