珠海長煉石化設備有限公司“1·14”爆燃事故
瀏覽: 6756 發(fā)布于2020年01月14日
2020年1月14日13時41分許,珠海長煉石化設備有限公司生產(chǎn)裝置區(qū)催化重整裝置發(fā)生危險化學品泄漏爆燃事故,明火于19時15分許被撲滅,未造成人員傷亡。事故的直接原因:催化重整裝置預加氫反應進料/產(chǎn)物換熱器E202A-F與預加氫產(chǎn)物/脫水塔進料換熱器E204AB間的壓力管道(250P2019CS-H)90°彎頭因腐蝕減薄破裂(爆裂口約950mm×620mm),內(nèi)部帶壓(2.0MPa)的石腦油、氫氣混合物噴出后與空氣形成爆炸性混合物,因噴出介質(zhì)與管道摩擦產(chǎn)生靜電火花引發(fā)爆燃。附近部分塔器、管道及其他設備設施等在高溫火焰持續(xù)烘烤下,不同程度的損毀或破裂,泄漏的可燃物料加劇燃燒和火勢蔓延引發(fā)后續(xù)兩次爆燃。
事故的間接原因:1.事故管道持續(xù)處于酸性環(huán)境,加劇管道腐蝕。長煉石化公司未對預加氫高分罐V202酸性水(含有預加氫反應產(chǎn)生的H2S、HCl、NH3)做連續(xù)監(jiān)控分析,持續(xù)進行酸性水循環(huán)利用,導致事故管道中H2S、HCl、NH3等介質(zhì)濃度不斷提高,加劇了管道腐蝕。2.管道溫度超過設計限值,加劇管道腐蝕。事故管道原定操作溫度為150℃、設計溫度為170℃,但事發(fā)時該管道實際運行溫度為180℃左右,超出了管道設計操作溫度。在濕H2S、HCl、NH3復合酸性環(huán)境中,管道超溫度運行加劇了管道腐蝕。3.特種設備安全管理制度不落實。制定的《特種設備管理制度ZHCL-JD-025》未有效落實,企業(yè)在實際生產(chǎn)中未按要求建立《重點腐蝕部位臺賬》,確定重點防腐部位和定點測厚點,明確定點測厚頻次,未落實年度測厚工作,未對包含事故管道在內(nèi)的重點腐蝕部位采取有效的管控措施。4.酸性水水質(zhì)分析規(guī)程不健全不落實。長煉石化公司制定的操作規(guī)程雖然要求對事故原料油、循環(huán)氫、補充氫中氯離子和預加氫高分罐V202酸性水水質(zhì)進行分析,但沒有制定分析質(zhì)量指標和控制檢測要求,生產(chǎn)過程中也沒有按操作規(guī)程對上述物料進行相應的采樣分析。5.違法違規(guī)使用特種設備。長煉石化公司二期石腦油綜合利用項目壓力管道(臨氫、熱力管道)于2015年7月投入使用,至2019年5月方辦理壓力管道《特種設備使用登記證》(編號:管GC粵C0019(19)),違法使用特種設備長達3年8個月。